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应用端检修牵引 联合攻关创新 中石油江苏LNG接收站蹚出一条关键设备国产化新路

时间:2025年12月11日 09:02

中国经济时报记者  张一鸣

从完全依赖进口到关键设备配件自主可控,中石油江苏LNG接收站14年深耕,实现了接收站装备国产化的跃升。目前,该站海水泵全部配件已实现国产化,卸料臂配件国产化率超90%,节省亿元维修成本,在国内LNG接收站行业率先实现关键设备国产化突破。

中石油集团公司技能专家、江苏LNG公司检维修中心专业主任、杨林春工作室领衔人杨林春在接受中国经济时报记者采访时表示,公司已掌握LNG接收站六大类转动型进口设备的自主维修核心技术,尤其是在进口高/低压泵解体大修、压缩机大修、卸料臂维修、海水泵技术改造等领域形成成熟方案,累计节约维修费超亿元。

 2011年,江苏LNG接收站投运时,拥有30多年机械设备维修经验的杨林春,从东北跨越数千里来到如东县阳光岛。十余年来,他带领团队攻克各类进口设备维修技术难题20余项,实施技术改造10余项,完成300余种配件国产化替代,使高低压泵、海水泵、BOG压缩机等关键设备运行周期延长2至10倍,斩获5项国家专利。“LNG接收站的设备大部分都是进口,我们接收站在维修过程中积累了很多经验,可以对设备结构进行优化,更好地适应不同接收站的工况,帮助国内深冷泵厂,加快相关设备的研发。”杨林春说。

该站的国产化探索始于2012年的一次紧急检修。当时,4台日本产海水泵仅运行2000小时便出现振动超标故障。杨林春团队现场解体后,创新性提出将轴承润滑冷却方式改为淡水封闭式方案,同步优化轴承与轴套固定结构、升级轴承材质,实现泵体全配件国产化,从根源上解决了设计缺陷。经改造后的海水泵,单台平稳运行时长已突破36000小时无故障,累计节省维修费用千余万元。

        2014年,进口低压泵出现运行振动超标问题。面对技术封锁,杨林春首创滚花碾压修轴法破解泵轴磨损难题,自主研发轴校正装置并获国家实用新型专利,成功打破国外垄断,实现进口高低压泵自主维修与配件国产化替代。

此后,该站以检修为契机持续推进国产化升级:2015年实现卸料臂液压缸活塞杆国产化应用;2017年突破LNG行业多级高压泵国外技术垄断,完成15级高压泵自主维修;2019年针对两台故障泵实施结构优化,成功解决厂家无法攻克的技术难题;2021至2022年,在国外专家无法到场的情况下,国内首次依托自主技术完成4台20寸进口卸料臂系统性解体大修,同步完成“LNG卸料臂超低温旋转接头可拆卸轨道国产化研究和应用”设计制造与现场应用。

国产化创新带来显著经济效益:2023年投用的48寸大口径海水防冲击止回阀,价格仅为进口产品的40%,经材质与结构优化后使用寿命延长5倍;针对5台BOG压缩机,团队联合国内厂家实现气阀、活塞杆密封件、曲轴瓦等关键部件全国产化,彻底摆脱进口配件高价依赖。“以前如果有配件损坏,需要购买设备厂家的配件包,里面有些配件是用不上的。国产化后,‘一个螺丝都不用多买’。”杨林春说。

目前,该站的国产化创新成果已在国内多家LNG接收站推广应用。中国石油天然气销售公司以“技术赋能产业升级”为抓手,聚焦一线生产痛点与技术革新需求,构建“问题导向-技术攻坚-成果复用”全链条工作机制,系统推进技能攻关、技改革新与技艺传承。杨林春工作室充分发挥“头雁效应”,已培养出一批技能专家与资深技师。谈及未来,杨林春表示:“未来将进一步推动扩大LNG关键设备自主检修和国产化研究应用,以工作室领衔更深入的创新实践,进一步提升一线技能人才队伍的创新能力,努力取得更多创新成果。”

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